我国硼矿资源储量丰富,主要为硼镁矿和硼铁矿.硼工业上主要利用的是硼镁矿,随着近几十年的开发利用,硼镁矿资源已近枯竭.因此,硼铁矿资源的开发利用对我国硼工业的发展具有重要意义[1].硼铁矿中B2O3储量占总储量的58%,是极其重要的硼资源,但该矿中硼和铁均属于贫矿,构造复杂,共生关系密切,综合利用难度大.目前提出的硼铁矿资源利用流程是将硼铁矿经磁-重联选得到硼精矿与含硼铁精矿,之后以硼精矿为原料用化学法制取硼砂或硼酸,而含硼铁精矿以高炉法或化学法进行利用[2].硼铁矿在选矿过程中约有30%硼进入含硼铁精矿.含硼铁精矿现有的利用工艺存在硼收得率低、能耗大、酸或碱耗高、废弃物大量排放等问题,使这部分硼无法得到良好的利用,造成硼资源大量浪费.
目前针对含硼铁精矿直接还原工艺的研究主要分为煤基和气基两种[3-5].气基竖炉直接还原是钢铁工业的重要发展方向,在非高炉炼铁工艺中居于主导地位,近年来气基竖炉直接还原的DRI产量占直接还原工艺总产量的75%以上[6].随着煤层气、页岩气的开采与应用,以及焦煤气、煤制气应用于直接还原工艺的技术发展,气基竖炉直接还原工艺在国内的应用展现出了广阔的前景[7].另外,气基竖炉直接还原工艺产生的渣并未受到煤、焦炭的污染,其中有价值元素的活性明显高于高炉法生产渣中的元素活性.
综合考虑硼铁矿资源特点和利用现状[1],基于硼铁分离基本原理和硼铁矿开发利用以硼为主的基本原则,本文提出了含硼铁精矿氧化球团-气基竖炉直接还原-电热熔分新工艺.针对新工艺的关键环节,研究了焙烧条件对氧化球团抗压强度的影响;考察了还原温度和气氛组成对含硼铁精矿氧化球团还原进程的影响;同时对还原后 含硼铁精矿氧化球团进行了电热熔分研究.通过本文的研究,可以为含硼铁精矿气基竖炉直接还原-电热熔分新工艺提供技术参数和理论指导.
1 含硼铁精矿气基竖炉直接还原-电炉熔分实验 1.1 含硼铁精矿制备氧化球团本实验制备球团矿的原料是丹东含硼铁精矿,其化学成分见表 1,X射线衍射图谱如图 1所示.将生球造好后进行筛分,选取直径在10~14 mm的合格生球烘干后进行焙烧.取直径12.5 mm左右的生球进行性能检测,结果表明生球性能满足造球工艺的要求,含硼铁精矿是优良的造球原料.
恒定焙烧时间为20 min,分别选取1 160,1 170,1 180,1 190,1 200和1 210℃进行焙烧.恒定焙烧温度为1 200℃,分别选取10,15,20,25 min 4种焙烧时间.焙烧后检测球团抗压强度,结果见图 2.实验结果表明,在该温度及时间范围内,焙烧温度的升高与焙烧时间的延长均有助于提高球团的抗压强度.焙烧温度为1 200℃,焙烧时间为20 min时,球团的抗压强度即符合气基竖炉直接还原的入炉要求.
当焙烧温度和焙烧时间分别为1 200℃和20 min时,焙烧后氧化球团化学成分如表 2所示,XRD物相分析如图 3所示.
由XRD物相分析可知,含硼铁精矿氧化球团主要有Fe2O3,MgO·Fe2O3,SiO2,2MgO·B2O3和MgSiO3等物相.将焙烧前后的物相进行对比可知,球团在焙烧过程中发生了如下反应.
磁铁矿焙烧氧化为赤铁矿:
4Fe3O4+O2→6Fe2O3.
硼镁石焙烧分解,生成遂安石:
2MgO·B2O3·H2O→2MgO·B2O3+H2O↑.
蛇纹石经焙烧后则发生相变,转变成橄榄石:
温度继续升高,橄榄石发生如下反应:
Mg2SiO4+Fe2O3→MgSiO3+MgO·Fe2O3,
MgSiO3+Fe2O3→MgO·Fe2O3+SiO2.
在焙烧过程中,产物2MgO·B2O3的软熔温度较低,促进了磁铁矿微晶的长大和氧化反应的发生,使得球团在较低的焙烧温度条件下即可发生充分的物化反应,从而降低焙烧温度.MgO与Fe2O3的结合阻碍了Fe2O3与SiO2或CaO的结合,即阻碍了铁橄榄石或钙铁橄榄石等物质的形成,使球团的抗压强度可以大幅提高.
综上所述,含硼铁精矿是良好的造球原料,生球各指标均符合造球工艺的要求;由于球团中B2O3的存在和MgO·Fe2O3的产生,在较低的焙烧温度下球团即可达到较大的抗压强度,在1 200℃焙烧20 min后,成品球团抗压强度可达2 500 N以上,满足气基竖炉直接还原的要求.
1.2 气基竖炉直接还原 1.2.1 还原温度和还原气氛对球团还原进程的影响在实验室条件下得到了850~1 000℃时不同气体成分下气基竖炉直接还原时还原率随时间的变化曲线,如图 4所示.
由图 4可知,升高还原温度和提高还原气体中H2含量均可加快球团的还原.在以上条件中,当有H2参与反应时,球团的还原速率均较快,还原率达到95%的反应时间为15~60 min;还原气体中H2含量越多,越易达到高的还原率.这是由于不同还原气氛会直接影响整个竖炉内温度场的变化,H2在还原铁氧化物的动力学和导热等方面与CO相比具有明显的优势,高温下H2还原速度较快[8-9].实验结果进一步验证了高温下H2的还原能力大于CO的还原能力.
1.2.2 还原温度和还原气氛对球团还原膨胀和还原冷却后强度的影响球团在不同温度和气体成分下的还原膨胀率如图 5所示.由图 5可知,含硼球团有较好的还原膨胀性能,可满足气基竖炉的要求(≤20%);还原温度越高,CO含量越多,球团的膨胀率越大.球团的还原膨胀性能与铁矿的矿物组成密切相关,硼铁矿脉石矿物较多,氧化球团中有较多的渣键,大大降低了球团膨胀率.另外,球团在还原过程中没有发生破裂和粘接现象,还原后抗压强度150~328 N,还原后品质良好.
综上所述,含硼铁精矿气基竖炉直接还原工艺的还原温度和气体成分的适用范围很广,应依据实际生产条件选择合适的工艺条件.
1.3 电炉熔分将气基竖炉直接还原工艺得到的直接还原铁在1 500℃下进行电热熔分,得到产物富硼渣和含硼生铁.富硼渣中的铁元素质量分数较少,只有0.83%;B2O3质量分数为21.12%,远高于高炉法所得富硼渣中约12%的B2O3质量分数;活性为89.48%,与高炉法富硼渣缓冷处理后的活性相当.
含硼生铁的化学成分见表 3.由表 3可知,在高温下电热熔化直接还原铁后,只有极少量硼进入铁中.
富硼渣中B2O3收得率可达99%,含硼生铁中铁的收得率大于98%,硼和铁得到高效分离.
2 结论1) 含硼铁精矿是良好的造球原料,在焙烧温度1 200℃,焙烧时间20 min的条件下,成品球团的抗压强度可高于2 500 N,满足气基竖炉直接还原的要求.
2) 含硼铁精矿氧化球团气基竖炉直接还原的还原温度和气体成分的适用范围很广,当H2/CO体积比不低于2/5,温度850~1 000℃时,还原率达到95%的反应时间约为15~60 min,还原膨胀率不高于15%.
3) 电热熔分硼、铁收得率很高,可以实现硼和铁高效分离,铁、硼的收得率均高于98%,富硼渣中B2O3质量分数在21%以上,活性可达89%左右,是“一步法”生产硼酸的优良原料.
4) 气基竖炉直接还原-熔分工艺可用于含硼铁精矿的高效分离,为含硼铁精矿的利用开辟了新途径.
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